本網(wǎng)特約記者 楊濤
在四川煤炭產(chǎn)業(yè)集團達竹公司小河嘴煤礦,有這樣一名采煤工,扎根在別人認為既苦又累,也沒什么前途的采煤工作面一干就是十幾年,通過自身努力從普通職工到班長再一步一步走到礦“十佳”技能人才的領獎臺上。說起他,認識他的人都會豎起大拇指,他就是小河嘴煤礦采煤三隊綜合班班長黃乾德。
剛參工到小河嘴煤礦時,血氣方剛的黃乾德被分到采煤隊。那時該礦采用的是落后的爆破采煤法,安全系數(shù)低、職工勞動強度大。上班第一天,有人對他說:“你年紀輕輕的,在采煤隊跟鐵鍬、支柱打交道有什么好,能有什么出息?但黃乾德不信這個邪,他說;“不采煤那還叫什么煤礦,三百六十行,行行出狀元,我就不信干采煤就會沒出息。”為此,他抱著初生牛犢不怕虎的精神頭,虛心拜隊上的老師傅為師,還利用休息的時間從礦圖書室借來《采煤技術》、《采煤工》等專業(yè)書籍自我“充電”。從最簡單的攉煤學起,黃乾德硬是磨破了好幾套工作服。幾個月下來,支柱、移溜、回柱,他樣樣精通,學習了一手過硬的采煤技術,就連一些老工人也對他刮目相看。
作為全國典型的極薄煤層開采企業(yè),小河嘴煤礦堅持走極薄煤層機械化發(fā)展道路,2007年該礦在采煤三隊作業(yè)的2012(22)采煤工作面引進了首臺單滾筒液壓牽引爬底式采煤機,技術過硬的黃乾德被任命為采煤三隊采煤班班長。當時,由于煤層極薄、起伏變化大,該機初期運行很不順利,很多職工打起了“退堂鼓”,一片“殺機”之聲。關鍵時刻,從實際操作過程中黃乾德發(fā)現(xiàn),滾筒式采煤機每刀進尺0.8米,每班兩刀為一個循環(huán)。在割完第一刀時,需要打臨時支柱掛梁支護,按照最初的規(guī)定采取跟機掛梁支護方法,存在空頂、職工作業(yè)時間被延長,勞動強度大等問題,同時刮板輸送機在運行時,職工在煤幫側掛梁子,稍不注意就有可能被刮板輸送機刮傷,對現(xiàn)場安全管理十分不利。經(jīng)過深思熟慮和多次實踐,黃乾德總結了停機掛梁支護的方法,即在采煤機割完第一刀后停下來,職工立即掛梁支護,支護完以后,再開機割煤。他把這個想法向隊上反映,隊上經(jīng)過研究采納了他的建議,在生產(chǎn)中進行試運行后,有效地減少了空頂時間,減輕了職工的勞動強度,規(guī)范了現(xiàn)場安全管理,收效良好。隨后,他又帶領全班職工同心協(xié)力,克服了諸如機組下滑、卡鏈等一個又一個的技術難題,當月,該工作面原煤產(chǎn)量就突破了7000噸大關。當年6月、12月該礦先后又在另外兩個采面增添了兩臺液壓牽引爬底式采煤機,到2008年下半年全礦所有采煤工作面實現(xiàn)了100%全機械化采煤。
今年,小河嘴煤礦又在采高平均在0.6米左右的4026(22)工作面裝備了國內首臺大傾角極薄煤層電牽引爬地板滾筒式采煤機。該機剛上面時,由于采煤機的小溜子轉速慢,加之裝配位置明顯低于運煤的刮板運輸機,導致滾筒割下的煤炭大部分被拋在溜槽外,職工操作困難。對此,黃乾德堅持每班跟機爬上爬下,細心觀察采煤機運行過程中的問題并詳細記錄下來,配合生產(chǎn)、技術部門整理成改造意見,向廠家提出了加高小溜槽、提高小溜子轉速等10余項采煤機機體改造建議。如今,經(jīng)過改造后的新型電牽引采煤機在該礦的地質條件下終于下出了“金蛋”,并發(fā)揮出巨大威力。今年,該礦預計可產(chǎn)原煤28萬噸,創(chuàng)歷史最好水平。
作為班長,黃乾德在努力學習提高自身素質、開展現(xiàn)場技術創(chuàng)新的同時,也非常重視生產(chǎn)現(xiàn)場的管理創(chuàng)新,在綜合班中積極推行班組職工“卡片式”安全預控管理,該班每位職工下井前都要領取一張“安全卡片”,詳細記錄現(xiàn)場作業(yè)條件、跟班人員、隱患整改、安全自評等當班安全生產(chǎn)情況,出井后統(tǒng)一交到隊上,在班后會和下一班的班前會上由當班班長進行講評,使下一班作業(yè)人員清楚現(xiàn)場各號位情況,確?,F(xiàn)場安全始終處在可防可控、必防必控狀態(tài)。
有付出就有回報。年初,經(jīng)過層層選拔評比,作為該礦采煤專業(yè)線的唯一代表,黃乾德登光榮的登上了小河嘴煤礦“十佳”技能型人才的領獎臺,成了該礦名副其實的采煤“狀元”,收獲了人生的又一個閃光點。
圖為學習中的黃乾德。
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