四川南江煤電公司節(jié)能減排成效顯著 | |||
煤炭資訊網 | 2010-11-19 14:00:09 頭條 | ||
本網訊 11月18日,總投資1500余萬元的南江煤電公司發(fā)電廠鍋爐節(jié)能技術改造工程竣工。它的順利竣工投產標志著該公司在礦產資源綜合利用、發(fā)展循環(huán)經濟和節(jié)能減排方面取得了重大進展,對提高該公司電廠經濟運行水平,保護環(huán)境方面具有重要意義。
南江煤電公司煤矸石發(fā)電廠建設于上世紀90年代,采用沸騰燃燒鍋爐,設計熱效率僅為65%,經過多年運行,存在煤耗高,熱效率低,環(huán)境污染大,管子磨損嚴重等問題,燃煤成本在電力產品總成本中所占比重不斷增加。鍋爐產生的爐渣、粉煤灰、煙塵量較大,對環(huán)境造成二次污染,治理成本增高。除塵設備采用水膜除塵器,除塵效率在90%以下,經過多年運行,除塵效率大大降低,雖經過多次改造,仍然不能完全滿足減排要求。 2008年公司委托四川省節(jié)能技術中心將電廠原有的兩臺20T沸騰床鍋爐改造為兩臺25T循環(huán)流化床鍋爐,并投入高壓靜電除塵器兩臺,建設投入了靜電除塵器和高壓氣力輸灰系統(tǒng),對配套風機進行變頻節(jié)能技術改造,對落后變壓器進行更新。經過多年的努力,1#鍋爐于2009年1月正式投產運行,目前2#鍋爐改造施工、調試、聯(lián)合試運行工作已全面完成,并正式啟動并網運行。配套改造工程也已全面竣工。 從一期工程完成后近兩年的運行情況看,經過節(jié)能技術改造后,鍋爐熱效率提高到90%以上,發(fā)電標煤耗從1065g/Kwh降至650g/kwh,年可節(jié)約標準煤1.5萬噸左右,同時,經高溫燃燒的煤矸石排放的近2.44萬噸灰渣,是優(yōu)質的建材原料,被全部利用為附近水泥廠及建材廠的摻和料。高壓靜電除塵器及氣力輸灰系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,對鍋爐排煙處理較為徹底,除塵效率達到99.5%以上,爐內脫硫技術的成功應用,使脫硫效率達到70%以上,煙塵排放、二氧化硫排放完全滿足國家規(guī)定標準,大大改善了礦區(qū)生活環(huán)境。變頻技術及新型變壓器的使用,大幅度降低了能耗,提高了用電效率。 該公司節(jié)能技術改造工程勝利竣工,標志著該公司在礦產資源綜合利用和尾礦治理技術、廢物綜合利用技術、企業(yè)清潔生產技術、發(fā)展循環(huán)經濟等領域中取得了重大進展,對延長產業(yè)鏈、加強企業(yè)間產業(yè)生態(tài)鏈的集成起到了積極作用。該公司將以更加積極推廣節(jié)能技術,加大新技術、新工藝、新產品的應用力度,加強了環(huán)境治理,不斷提高了企業(yè)經濟效益,提升了企業(yè)社會形象。
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